Saved trees
UMIS AND ITS USERS CONTRIBUTED TO SAVING 74 902 TREES
Български

Programme: Innovations and Competitiveness 2014-2020

Planning region: All

Description

The project activities are related to installation of new technologies for improving the production process and the resources effectiveness and efficiency in TELEMAT TRADE LTD. 

The project proposal includes the purchase and installation of the following new equipment:
-	Equipment for determining nitrogen in solid and liquid materials
-	Installation for rough grinding of carbon-containing waste with a remote control of the process
-	Automated system for ball mill control 

The equipment for determining nitrogen in solid and liquid materials provides incoming control of the raw materials, which are carbon-containing materials such as coal and waste materials from foundries that could be hazardous waste and are being disposed of because of that. The above cited waste is under the code 100907*with name–used waste cores, matrices and press forms, containing hazardous substances.  The possibility for their examination allows their processing, which has a positive impact on the resources effectiveness in the production process and a high ecological impact because they are being reused instead of disposed of by those who produce them. That is the role of the planned equipment- it will allow the analysis of the processed waste. This will reduce the risk of working “blindly” and will allow the use of a greater quantity of waste as raw material in the production and a better negotiation of prices of this waste, especially when it is ascertained that it is hazardous. 

The installation for rough grinding of carbon-containing waste will lead to reduction of manual labour, reduction of the quantity of dust, which is generated in the production process and automation of the process of supplying the hammer which is used.

The automated system for ball mill control will lead to a regular supply of raw materials in the ball mill and thus to reduction of expenses for labour and energy, total modernization of the process and improvement of the working conditions.
Activities
Activity Contracted Amount Reported Amount
Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес(вкл.закупуване, внедряване и пускане в експлоатация на 1 апаратура и методики за определяне на азот в твърди и течни материали,инсталация за грубо смилане на въглеродосъдържащи отпадъци с дистанционно управление на процеса,автоматизирана система за управление на топкова мелница): 1.Апаратурата и методики за определяне на азот в твърди и течни материали 2.Инсталация за грубо смилане на въглеродо съдържащи отпадъци с дистанционно управление на процеса 3.Автоматизирана система за управление на топкова мелница Оборудването е насочено към производството на навъглеродители.Производственият процес включва: закупуване на суровина (въглища и отпадъци),като се използват предимно въглища,защото отпадъците не могат да бъдат анализирани и се увеличават рискове за качеството на суровината и замърсяването на околната среда.На практика се използват само отпадъци, за които е дадена гаранция, че не са опасни.Останалите отпадъци се класифицират като опасни под код 100907* и включват използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи,съдържащи опасни вещества.След това суровината, ръчно се изсипва в чукова мелница, която свежда големите късове суровина до по-малки по размер парчета. При този процес се получава около 10-15% прах, което освен, че е екологично нечисто, води до 10-15% фира, което е около 100-120 тона годишно. Премахването на последиците от прахта чрез поливане води до по-висока влага в продуктите. От там, те се вземат и се изсипват в стара, неавтоматизирана система, която представлява варел с големи топки, които със своето движение допълнително натрошават поставените парчета суровини в размери от 60-100 микрона до 5мл. При този процес много често, системата работи напразно и неефективно, защото човекът, който я захранва обикновено преценява на око дали може да се добави суровина. В същото време претоварването на системата, води до нейното спиране, чести аварии и разходи за ремонт. Принос на новото оборудване: Апаратурата и методики за определяне на азот в твърди и течни материали осигурява входящ контрол на суровините/въглерод съдържащи материали като въглища и отпадъчни материали/.Ако се знае,че отпадъците са опасни и какъв точно е риска от тях,те биха могли да се обработват,което ще има положителен ефект върху ресурсната ефективност и значителен екологичен ефект.Самият процес включва дейности R3-рециклиране/възстановяване на органични съединения които не са използвани като разтворители,включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация; R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11/разтрошаване;и R13-съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1-R12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.С новата апаратура ще намалее риска от работа на сляпо и ще позволи използване на по-голямо количество отпадъци като суровини и по-добро договаряне на цените на тези отпадъци,особено когато са опасни.Така количеството използвани отпадъци ще се увеличи около 10 пъти и може да достигне до 70 тона годишно.Този ръст най-вероятно ще стане без увеличаване на разходите за суровини, доколкото по-голяма част от тези отпадъци ще бъдат вземани безплатно при взаимна изгода за Телемат и тези, които изхвърлят отпадъците, които в противен случаи трябва да плащат за тяхното извозване извън страната или за тяхното депониране. Инсталацията за грубо смилане на въглерод-съдържащи отпадъци с дистанционно управление води до намаляване на ръчния труд и редуциране на количеството прах с 10-15% годишно, което при очакваните количества използвани суровини е около 100 тона продукция на година, която сега отива фира. Автоматизираната системата за управление на топковата мелница ще доведе до регулярно подаване на суровини и по този начин до намаляване използвания труд и ел.енергия.Очакванията са разходите за ел.енергия да намалеят с около 10-15% годишно, което около 10,000 лева икономия на година. Стъпки при реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител (2-5 месец) 2.Сключване на договор (6 месец) 3.Доставка на актива и подписване на приемно-предавателен протокол (6-16 месец) 4.Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (7-17 месец) 230 081.35 230 081.30
Дейности за подобряване на производствения процес (ще бъде изпълнена чрез закупуване, внедряване и пускане в експлоатация на инсталация за грубо смилане на въглеродо съдържащи отпадъци с дистанционно управление на процеса и автоматизирана система за управление на топкова мелница): Като част от тази дейност ще бъдат закупени, внедрени и пуснати в експлоатация: • Инсталация за грубо смилане на въглеродо съдържащи отпадъци с дистанционно управление на процеса • Автоматизирана система за управление на топкова мелница Това оборудване е насочено най-вече към производството на навъглеродители, които се използват в леярството. Производственият процес включва: закупуване на суровина (въглища и отпадъци от леярството), които в момента ръчно се изсипват в чукова мелница,която свежда големите късове суровина до по-малки по размер парчета. От там, те се вземат и се изсипват в стара, неавтоматизирана система, която представлява варел с големи топки, които със своето движение допълнително натрошават поставените парчета суровини. При този процес много често, системата работи напразно и неефективно, защото човекът, който я захранва обикновено преценява на око дали може да се добави суровина. В същото време претоварването на системата, води до нейното спиране, чести аварии и разходи за ремонт. Принос на новото оборудване за подобряване на описаните производствени процеси: Първо инсталацията за грубо смилане на въглерод-съдържащи отпадъци с дистанционно управление води до намаляване на ръчния труд, редуциране на количеството прах, което се вдига в производството и автоматизиране на процеса на зареждане на използваната чукова мелница. Оборудването ще осигури по-голям производствен капацитет и по-висока производителност. По-високият капацитет ще доведе до възможности за увеличаване на износа, който в момента се ограничава от невъзможността да се поемат по-големи сделки и да се осигурят навременни доставки. Ще има и по-високо качество, поради факта, че ръчният труд в момента произвежда голямо количество прах, който за да бъде сведен до приемливи норми се полива непрекъснато с вода. Това от своя страна увеличава влагата в продуктите и така влошава качеството им, а от тук и отрицателно влияние върху продажбите, а понякога и върху цените. Автоматизираната системата за управление на топковата мелница ще доведе регулярно подаване на суровини и по този начин до намаляване използвания труд, ел. енергия и цялостно модернизиране на процеса и подобряване на условията на труд. От тук имаме повишена производителност, по-висок производствен капацитет и спестени разходи за ел.енергия. Както и при горното оборудване, по-високия производствен капацитет ще доведе до по-големи възможности за износ, защото в момента има потенциал за растеж на износа, но липсва капацитет. Стъпки при реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител ( 2-5 месец) 2. Сключване на договор ( 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателен протокол ( 6-16 месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемно-предавателен протокол ( 7-17 месец) 0.00 0.00

Notes:

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]